PP片材生產線_JDL_PP塑料片材生產線
流動速率(MFR)降低80%以上,所形成的凝膠含量達60%以上,MFR對溫度的敏感性明顯減弱、力學性能明顯提高。采用同一改性方法對多種不同類型的PP進行改性均獲得較高性能的HMSPP。說明本文所述一步法硅烷接枝交聯改性聚丙烯方法具有通用性。(2)通過大量實驗對比,優選出了佳原料配方組合。引發劑丫對PP降解作用弱,長鏈硅烷單體A可實現佳的接枝和交聯率,接枝助劑A對于穩定PP大分子自由基、提高接枝效率為有效PP片材生產線_JDL_PP塑料片材生產線
,加入縮合催化劑可有效地實現一步接枝交聯。配方中各種試劑的有效性實驗表明,HMSPP熔體強度的提高是試劑體系中的各組分共同作用的結果,各組分間具協同作用,缺一不可。一、(3)接枝交聯試劑各組分含量及相對比例對接枝交聯作用效果的影響很大,其中引發劑、接枝單體、接枝助劑的用量重量比為.036一左右時效果佳。反應擠出工藝參數對接枝交聯效果有一定的影響,但在擠出溫度為180一value="230" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on" style="text-indent: 5.25pt;">230℃,螺桿轉速60/rmni以上時,影響不明顯。這為本文制備HMSPP材料時的工藝條件控制提供了較大 (4)經測試分析、各種實驗驗證和反應機理推斷表明,.實現一步接枝并部分交聯的關鍵的是反應擠出前硅烷縮合催化劑的加入。其反應機理可能是:擠出前縮合催化劑的加入使硅烷在接枝之前實現了縮合,生成具有多個不飽和端基的新的硅烷縮合物,該縮合物與引發劑引發產生的PP大分子自由基進行接枝反應,同時產生了部分交聯,一步完成了接枝與部分交聯,從而大幅度提高了HMSPP的熔體強度。(5)DSC和TGA測試顯示,接枝交聯改變了PP的熔融、結晶和熱降解行為,延緩了熔融和結晶速度,提高了結晶度和分解溫度。PP片材生產線_JDL_PP塑料片材生產線2、反應擠出共混HMSPP的研究采用低密聚乙烯(LDPE)與共聚型PP在雙螺桿擠出機中進行反擠出共棍改性,PP片材生產線_JDL_PP塑料片材生產線
加入過氧化物引發荊使LD甲E和PP一實現相間交聯,提高了兩者的相容性:通過加入多官能團化合物交聯助劑促進了體系中相內、相間交聯,獲得了具有優異發泡性能的HMSPP。()l研究表明,B型引發劑對于種呱OPE體系引發PP降解輕,對于沖含盤較高的共混體系效果更佳;B型交聯助劑可抑制沖降解,促進體系交聯。一試劑體系的有效性研究顯示,采用的引發劑和交聯助劑是必要而有效的。(2)LD口E含量、引發劑含量、接枝助劑含量顯著影響接枝交聯PP片材生產線_JDL_PP塑料片材生產線效果,在固定L幻中E戶卜,5得5,的條件下,引發劑與交聯助劑的享量比約為.09:LZ時可獲佳的改性效果。采用同一改性方法對均聚型PP.進行改性間祥獲得扭喊spp,即該反應擠出共混改性方法具有通用性。 (3)D魷分析顯示,反應共混過程中相內和相間交聯的引入改變了Lp護E用P的兩相熔融、結晶行為,有效地提高了兩者的共混相容性。3、I刃破spP發泡性能研究()l采用本文分別用制備的兩種1衛渡PsP進行擠出發泡研究,創新性地使用了自制的復合發泡劑和發泡助劑,并通過加入自制的納米成核劑,成功獲得了具有高閉孔率、泡孔均勻細密的高質量PP泡沫塑料。(2)本文還詳細研究了HMSPP的MFR、HMSPP的含量、發泡工藝條件虧發泡口模尺寸等對PP發泡材料的結構的影響規律。關鍵詞:高熔體強度聚丙烯,發泡,反應擠出,一步法硅烷接枝交聯,反應機理丫霹反應擠出法制備發泡用高熔體強度聚丙烯的研究http://bs43.bsjdl.com/sell/index.php?itemid=466
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